11月中旬,廣東華興瓶罐三部7-5機退火爐降耗改善取得成功。
數據顯示,該爐7月份日均用電1003度、8月份日均用電1371度、9月份日均用電1020度,而完成改善后,該爐10、11月份日均用電降到205.4度。
據悉,瓶罐三部準備將此成果分別向7-4、6-3機復制推廣。
擁有15萬噸年產能的廣東華興瓶罐生產三部,積極響應公司控制成本的要求,從水、電、氣主要成本消耗方面不斷進行自主創(chuàng)新,合理利用資源,在滿足生產的前提下,降低制造成本。日用玻璃行業(yè)作為“高能耗型”制造業(yè),隨著原材料成本攀升,節(jié)能降耗是企業(yè)的頭等大事。瓶罐三部將降低能耗作為成本控制的主要目標。
其中7-5機退火爐是可控硅電加熱退火窯,與7-5行列式制瓶機配套使用。7-5行列式制瓶機是美國進口的OI機型十組雙滴機,主要生產300克以上的小口瓶為主。7-5機退火爐退火用電量大,成為該部門控制成本的難題。據統計,從09 年5月至8月份,平均每月耗電量達26393。6度,超出公司控制標準。
為此,瓶罐三部多次組織攻關。
7月份,保全處對推瓶機推桿進行改善,由30齒改成32齒,增加網帶滿瓶度,減小散熱空間,提升窯體內溫度,減少用電量;同時,調慢網帶速度,增加玻璃制瓶退火時間;在動力部配合下,退火窯1區(qū)增設變頻器,調整1區(qū)風機轉速。后來統計顯示,改善效果并不理想。
8月份,瓶罐三部聯合動力部再一次組織攻關,調整退火爐風機運轉方向,由順時針改為逆時針旋轉,改變風壓;退火爐一、二、三區(qū)增設變頻調速,保持爐體內熱均勻度,但改善效果仍舊達不到理想目標。
瓶罐三部所有員工陷入沉思,耗電源頭在哪里?在困難面前,大家毫不退縮,集思廣益,持續(xù)開展改善工作。
9月下旬,原瓶罐五部工藝主任余三階調任瓶罐三部擔任代經理,針對7-5機耗電量大的問題,召集部門相關人員討論。
討論中,余三階表示:如果不盡快解決耗電問題,冬季來臨用電量會更大,降耗工作勢在必行,必須開展全線保溫工作。9月份末,在保全處主任肖永權的帶領下進行第一次爐頭保溫改善,在爐頭加裝保溫鐵板,擋住機臺吹來的冷風。同時綜合班采用復合硅保溫涂料遮蓋進行爐頭保溫。10月份初,綜合班甘勁虎對行瓶車、轉彎機上方安裝保溫蓋板,并在蓋板表面加上5CM厚復合硅保溫涂料。這一系列的改善,能夠保持熱瓶進爐溫度,熱瓶散發(fā)的熱量可提升爐體內溫度。
改善完成之后,綜合班長甘勁虎每天跟進退火用電量,發(fā)現耗電量大大降低;同時對產品退火應力檢測,產品達三級應力,符合質量可控標準。
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